一、课题的提出
降低生产成本的重要性毋庸多言,各铸造生产厂、车间都在积极想办法解决。我们公司铸造车间该从何着手呢?
众所周知,近年来钼铁的价格飞涨,镍、铜等贵重金属的价格也有不同程度的上升。这些都给企业的利润空间带来了巨大的压力。我厂的高铬系耐磨材料用量较大,生产这种牌号的材质需要加入Cr、Mo、Ni、Cu等合金元素,其含量范围Cr18.0~22.0%、Mo1.5~2.5%,Ni1.0~1.5%、Cu1.0~1.5%。多年来,作为国内知名企业,我们的高铬铸铁件生产一直都是严格按照有关标准配料的。只是鉴于当前的价格形势,在实际配料中,我们已经把这些合金元素的含量控制在了下限,即Cr18.0~20.0%,Mo1.5~1.6%、Ni1.0左右、Cu1.0%左右。即使如此,它们的消耗量仍显很大。
面对这种局势,国内其他生产高铬系耐磨材料的厂家又是怎样应付的呢?
据业内人土透露,许多号称生产高铬系耐磨材料的小厂,为了降低成本而少加钼、甚至不加钼,供应市场。用他们私下里的话讲,“钼铁这么贵,铸件又不好提价,谁舍得加钼啊。”
我厂的一些用户(如首钢)曾在技术协议中对高铬铸铁件的化学成分有明确规定,钼含量仅为0.3%~0.9%,远远低于我厂的标准,且不要求加铜。这样的要求我们觉得很奇怪,因为这种成分构成有违常理。分析其动机,是否他们怕我们也像一些小厂一样偷工减料,而特地规定了一个他们认为“合适”的成分呢?不得而知。
我们厂作为国内知名企业,自然不能这么做。
一般认为,高铬系耐磨铸铁中加钼的作用是提高铸件的淬透性,从而保证其耐磨性。这一点对高铬系耐磨铸铁很重要,实际上钼的作用其它元素很难替代。但是,任何事情都是一分为二的,钼的加入也有其不利的一面——会使铸件变脆,易产生裂纹。因此,为了解决钼的有害作用,必须再加其它元素中和、补偿、这就是为什么高铬系耐磨铸铁中还需要加镍、铜的道理。这就像中医的配方一样,任何一味药的药性有其治病的一面,也有其各自的毒性,须得多味药的调和,才能治好病,所以,往往一位老中医所开的方子多达十几种以上。
那么,钼虽不能替代,能否再减少加入量呢?
二、试验过程
我们最近在一份资料上获知,江西省赣州龙钇公司开发了一种新的高铬系耐磨铸铁用变质剂(YFB),用于改善材质的铸态金相组织及耐磨性,可大幅度降低钼的加入量,而不影响铸件的使用性能。
我们欣喜异常,立即与对方联系并着手实施。
在看了对方提供的技术资料后,我们弄清了YFB的来龙去脉。YFB是一种以钇基重稀土为主要原料的多元复合变质剂,钇基重稀土是江西赣州地区所特有的一种资源,它不同于大家所熟知的包头产铈基稀土。据称:由于钇的独特作用,使得YFB能细化基体晶粒,改变碳化物的形态、大小、分布,使碳化物呈不连续状或团球状,改善偏析。另外,YFB还能促使材料表面形成一种致密均匀的氧化膜,从而提高材料高温下的抗氧化能力、抗腐蚀性。另据介绍,YFB能有效细化均匀化碳化物,促使C曲线右移,从而提高淬透性,因此能减少或不加Mo、Cu等合金元素,并能简化热处理工艺,而耐磨性等力学性能达到或高于同牌号的加Mo、Cu铬系耐磨铸铁的要求。
于是,我们和厂家技术人员一起,制定了试验方案。经过几次摸索、数据测试和清理工的手感,我们总结出了一个可行的生产工艺,并与原生产工艺对比,结果如下:
1、化学成分控制范围(%)
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | |
原工艺 | 2.5~2.8 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 18~20 | 1.5~1.6 | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 |
新工艺 | - | - | - | - | 0.8~1.0 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
2、每吨铁水的配料对比
原工艺 | 新工艺 | ||||
炉料名称 | 配比(%) | 重量(Kg) | 炉料名称 | 配比(%) | 重量(Kg) |
钒钛生铁 | 55 | 550.0 | 钒钛生铁 | 55 | 550.0 |
铬铁 | 33 | 330.0 | 铬铁 | 33 | 330.0 |
锰铁 | 1.2 | 12.0 | 锰铁 | 1.2 | 12.0 |
废钢 | 6.2 | 62.0 | 废钢 | 6.2 | 62.0 |
钼铁 | 2.6 | 26.0 | 钼铁 | 1.4 | 14.0 |
镍 | 1.0 | 10.0 | 镍 | 0.6 | 6.0 |
铜 | 1.0 | 10.0 | 铜 | 0.5 | 5.0 |
合计 | 100 | 1000 | 合计 | 100 | 1000 |
3、热理工艺的调整
原工艺:淬火温度1000℃,回火温度280℃。
新工艺:淬火温度980℃,回火温度350℃。
4、硬度对比
原工艺:铸态HRC52~54,淬火+回火HRC60~62。
新工艺:铸态HRC49~51,淬火+回火HRC59~61。
5、补充说明:由于我们厂不具备测试冲击值的条件,因此冲击值没有检测,但从工人清理铸件时的情况来看,普遍反映砸冒口费劲、毛刺难磨。另外,通过看金相得知,组织的确细化、均匀了,且有球团状组织出现。这些都能说明,铸件的耐磨性得到了改善。
三、经济效益分析
新工艺只是减少了Mo、Ni、Cu三元素的加入量,增加了YFB和热处理费用基本不变,其直接经济效益是显而易见的。
高铬铸铁1吨铁水节约成本分析表
原 料 | 原工艺加入量(Kg) | 新工艺加入量(Kg) | 减少量(Kg) | 单 价(元/Kg) | 节约成本(元/吨) |
钼铁合金 | 26.0 | 14.0 | 12.0 | 380 | 4560 |
电解铜 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 50 | 250 |
金属镍 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 160 | 640 |
上表中三项合计,共节约:5450元/吨。
每吨铁水的YFB加入量为0.3%即3Kg,单价38元/Kg,这样将增加成本:114元/吨。
则,实际成本为:5450-114=5336元/吨。
按目前我厂的生产情况,若每月生产高铬铸铁件在50吨以上,需熔化铁水80吨,则,可节约钼铁、铜、镍费用:
80×5336=426880元。
可见,其经济效益是非常可观的。
四、结论
1、采用YFB变质处理,可改善高铬铸铁的金相组织及耐磨性,在保证产品性能不变的情况下,降低了钼铁、铜、镍的加入量。
2、热处理工艺变化不大,我厂现有的热处理条件能满足要求。
3、由于大幅度降低钼铁、铜、镍的加入量,可大大缓解我厂原材料采购的资金压力,每月可节约资金42万多元。
4、受工厂条件和时间精力的制约,加之我们水平有限,对YFB的试验研究虽然取得了一定的成果,但总的感觉,还是显得粗糙肤浅了一些,不当之处及未尽事宜在所难免,有待今后继续研究改进。赣州龙钇稀土材料有限公司联系电话:0797-6581279 传真:0797-6581277