线切割导电块冒火花 切割阴极钢棒减小导电,以防阴极漏炉



     某铝业公司有240KA中间点式下料预焙铝电解槽156台。随着电解铝行业的快速发展,公司在追求少投入、多产出,高效益的前提下,为保证全年产量, 尽可能的在减少或控制大修电解槽的计划数量。但由于早期筑炉质量存在问题,以及后期管理不到位,电解槽侧部和底部会出现破损。原铝质量铁含量急剧上升,阴极钢棒温度高达350℃以上,目视出现暗红。若不及时采取措施将发生漏炉事故,给生产带来波动,给公司造成一定经济损失。

  对此我公司经过研究决定采取,切割阴极钢棒,减少该组钢棒阴极导电,以防出现漏炉。

  1.具体措施

  当原铝质量发生较大变化时,立即用铝电解红外线测温仪,测量该电解槽阴极钢棒温度,发现某组较其它组温度较高且达到350℃左右,排除其它因素外,拔出该组阴极钢棒对应的阳极。并排查炉底,发现破损部位。将破碎料和镁砂均匀混合后添加到破损部位,再将阳极装入轻轻压实,紧固小盒卡具。每隔一小时继续测量钢棒温度,若温度呈下降趋势,则密切关注,勤巡视、勤测量。若温度未降,反而有上升趋势,则采取切割该钢棒(每组有两根钢棒,根据实际情况考虑切割单根或是整组钢棒)。准备材料:两瓶氧气、一瓶乙炔及割枪一套,φ10-20mm钢管长2m,内部提前穿好铝丝。

  2.具体操作

  将其中一瓶氧气瓶与穿好铝丝的钢管相连,另外一瓶氧气与乙炔与割枪相连。三人配合操作,一人负责起开氧气,一人准备切割,另一人用割枪将钢管内铝丝点火。操作者佩戴好防护用品后手持内穿铝丝的钢管对准要切割的部位,点火切割大概5至10min后,便可成功切断。清理现场工器具,按时间段测量,该组钢棒温度不久便下降至正常范围。坚持对该槽包括该组阴极钢棒进行测量;每日对该槽进行取样化验,观察铁、硅含量变化,若呈上升趋势,继续按上文所述的方法人工用镁砂等处理炉底,对炉底进行人工造沉淀并配合合理的技术参数。

  3.结语

  该方法可取之处: 可防止因漏炉事故发生,对系列安全造成安全隐患;可防止因处理不当造成的生产波动,减少经济损失。处理后该槽可平稳运行,保证了产量不受损失。

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